(一)噪聲
液壓設(shè)備出現(xiàn)噪聲的原因一般為空氣、元件、管道三個因素。
(1)由于空氣的壓縮性很大,它進入液壓系統(tǒng)后就以氣泡的形式存在。這些液壓系統(tǒng)維修氣泡在高壓油的作用下很快被擊碎急劇受到壓縮,從而產(chǎn)生噪聲??諝膺M入液壓系統(tǒng)中的部位一般在油箱、液壓泵吸入管的各個聯(lián)接處,這時,應檢查油箱的油液是否充足;吸油管是否有足夠的吸油深度;其周圍是否產(chǎn)生渦流;油液是否變質(zhì)多泡,以便決定油液的更換或補充。
聯(lián)接處需擰緊,密封件撅壞要更換,防止出現(xiàn)泄漏現(xiàn)象。機器停止工作一段時期后,在工作之前應先打開排氣閥,并調(diào)整工作臺走最大行程,使氣體排出。
(2)元件產(chǎn)生噪聲常出在支承閥、溢流閥、換向閥上。這幾類閥使用最頻繁,容易出現(xiàn)因油中的雜質(zhì)而使閥孔堵塞,配合表面拉毛或閥中的彈簧因疲勞報壞等、維修時,應把匕述三類閥拆下清洗、檢查,若有損壞必須及時修復或更換Y315t四柱液壓機的噪聲故障經(jīng)常出現(xiàn)在下腔的支承閥上。
(3)油管過細過長或緊固件的松動,都會引起振動而產(chǎn)生噪聲。
(二)無壓力或壓力不足
多年的現(xiàn)場維修表明,故漳多數(shù)發(fā)生在溢流閥、節(jié)流閥上,其次才是液壓泵、液壓缸。溢流閥故障蘭要是因彈簧失效而不能保壓。簡易的檢查方法如下:做一塊與溢流閥回油口接一頭管內(nèi)徑一樣大的銅質(zhì)圓薄片。厚度為1.5mm左右,中心鉆1.5mm的小孔。把銅片放入回油管接頭內(nèi)并擰緊接頭。開動液壓泵電動機‘若油壓立即升高,并能使工作臺帶動負載。就馬上關(guān)機。由此可以證明溢流閥已經(jīng)失效,液壓系統(tǒng)維修只要更換新的溢流閥就能解決問題。在維修Y315t,Y100t液壓機開不動的故障時,即采取上述方法并獲得成功:若油壓仍升不上來,則應先清洗節(jié)流閥,再檢查液壓泵的轉(zhuǎn)向及內(nèi)部情況,換向閥是否失靈,x由腔內(nèi)外的密封狀況,以及油液的粘度等。
(三)爬行
液壓系統(tǒng)中出現(xiàn)爬行現(xiàn)象的原因主要是空氣的侵入,其次液壓系統(tǒng)維修才是導軌和導仕面的潤滑狀況口解決空氣浸入的方法如前所述。導軌和導柱相互運動表面要經(jīng)常清洗,加強潤滑,并經(jīng)常儉查潤滑油路,不能有阻塞現(xiàn)象。
根據(jù)多年來的實際經(jīng)驗表明,液壓系統(tǒng)中最基本的問題是要解決好“油質(zhì)”,這一點必須引起該機使用者的高度重視。
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